鋁焊調(diào)試案例分享
鋁焊調(diào)試案例
工件名稱:動感單車支架
所屬行業(yè):健身器材
焊接場景:
該項目使用1410焊接機器人+水平翻轉(zhuǎn)變位機,配洛馳鋁焊機,材料使用5356鋁鎂焊絲,焊絲直徑1.2,焊接模式用單脈沖和普通雙脈沖功能搭配使用。
工件材料是鋁合金,拼接的一端工件板厚5mm以上,另一端20mm以上
紅色箭頭標(biāo)注倆個位置焊道較短,作為第一、二道使用單脈沖焊接強度更佳。
黃色箭頭標(biāo)注正反面焊縫作為第三、四道使用雙脈沖焊接,要求焊道美觀,魚鱗紋路清晰,要跟旁邊安川福尼斯效果差不多,熔深要達到客戶的強度測試要求。由于工件太厚,冷板起弧外觀熔深效果比較差,客戶配有高頻加熱器(設(shè)置電流電壓,再選擇加熱時長,現(xiàn)場加熱時間是10s),先將工件加熱后再焊接。-
調(diào)試:
前期過去現(xiàn)場調(diào)試一開始出現(xiàn)的問題是收尾太高,鐵水容易往下面流,焊接效果也不穩(wěn)定,原因是收弧時間太長,收弧電流太小壓不下去,以及變位機角度比較傾斜造成鐵水容易往后面流。點位,焊槍姿態(tài)也有影響。
后面嘗試取消收弧時間和電流衰減,綜合調(diào)整后的焊縫外觀無限接近于旁邊安川配福尼斯CMT焊的同款工件效果。
后面撤離現(xiàn)場后反饋試生產(chǎn)時焊接效果很差,焊道發(fā)黑,成型很差,遠程溝通未找到原因再次前往現(xiàn)場排查。結(jié)果發(fā)現(xiàn)原因是導(dǎo)電嘴歪了,可以明顯看到保護套偏心,這種情況會造成送氣不均勻,也沒有起到氣體保護的作用?,F(xiàn)場處理辦法是用鉗子重新把導(dǎo)電嘴位置糾正回來。導(dǎo)電嘴歪掉的具體原因未知,可能是現(xiàn)場人員更換導(dǎo)電嘴時用力過猛導(dǎo)致。
在現(xiàn)場還有一款工件,技術(shù)比較難搞定,也幫他們調(diào)試了一下,第二款工件外型其實和第一款差不多,但是要更厚一些,焊接方法也是一二道用單脈沖,三四道焊縫用雙脈沖,焊接效果達不到要求的原因主要是三四道焊到后半段的時候虛邊了,以及收尾的搭接部分不穩(wěn)定。虛邊的原因是焊到后面時熱輸入量太大,塌下去了,解決辦法是后半段增加一個job分段參數(shù),從最開始的起弧電流開始逐漸遞減焊接電流。收尾不穩(wěn)定影響因素較多,點位,變位機角度,收弧參數(shù),槍姿,以及第一道單脈沖焊接都有關(guān)系。如果第一道單脈沖焊接電流過大的話,焊道壓的就比較低一些,導(dǎo)致后面三四道收尾時容易蓋了過去,看起來就比較高,第一道焊道不夠長的話又容易搭接不上,也不美觀。
最終穩(wěn)定焊接效果(客戶比較滿意,評價總體試生產(chǎn)效果可以達到福尼斯的百分之八十以上):
總結(jié):
鋁焊和普通氣保焊相比,要注意的細節(jié)比較多,氣體,焊絲材料,點位,槍姿,變位機角度,導(dǎo)電嘴,焊接參數(shù)等都會對焊接效果造成影響。
注意事項:
發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電嘴有破口的時候,及時更換導(dǎo)電嘴,尤其是在大電流脈沖模式下焊接導(dǎo)電嘴損耗更快。
更換焊絲的時候,把焊絲的尖端用砂紙打磨圓滑,否則送焊絲進去到焊槍那一截的時候,容易戳到送絲軟管,卡在那里。
定期清理送絲輪上的鐵屑粉末,粉末較多的時候容易帶入到焊槍那一截,時間久了會影響送氣保護,從而影響焊接效果。
定期更換焊槍里的送絲軟管
定期清理焊槍里面的鐵屑粉末,送絲機下面有根封住的氣管,打開往里面吹氣可清理,吹氣前需要把導(dǎo)電嘴、導(dǎo)電嘴座和分流環(huán)拆開。
圖片收集:
福尼斯收尾效果
福尼斯效果
洛馳焊機效果
洛馳焊機收尾效果